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    【生產(chǎn)實(shí)踐】化機漿堿回收綠泥減量化無(wú)害化處理

    閱讀次數:     發(fā)布時(shí)間:2021-04-30 11:36:40
     
    作者:黃再桂先生  高級工程師,欽州市第九批拔尖人才,現任廣西金桂漿紙業(yè)有限公司能源部處長(cháng)級專(zhuān)員;從事能源部生產(chǎn)運行管理及技術(shù)研發(fā)應用。


           我們在進(jìn)行環(huán)境影響評估時(shí),因為廢水和廢氣污染有國家標準制約,治理比較重視;而固體廢物治理則往往不甚重視,特別是固體廢物治理基本上還沒(méi)有納入環(huán)保評估的范圍內。近十多年來(lái),固廢污染事件頻發(fā),因此,國家對固體廢物的處理要加以重視,規范固廢管理,重點(diǎn)在實(shí)施“全鏈條管控”,從物料入廠(chǎng)、出廠(chǎng)到安全填埋或處理各個(gè)環(huán)節全程追蹤。一是通過(guò)完善流程監控來(lái)實(shí)現對固廢物流向的全過(guò)程可追蹤、可追溯;二是在建立可追蹤系統的基礎上,完善全鏈條的管控責任。
           
           化學(xué)木漿的綠液固體懸浮物基本在600~2000?mg/L,筆者統計了國內三家單一化學(xué)機械漿堿回收的綠液固體懸浮物含量在1500~8000?mg/L。造成綠液固體懸浮物差異大的主要原因有:一是制漿工藝和原料的差異(黑液熱值);二是堿爐工況(合理的配風(fēng),爐襯、爐膛和碳床溫度);三是溜槽高度(溜槽口距爐底中心線(xiàn))。而堿回收爐墊層的不當操作及稀白液固體懸浮物高等影響甚小。

           綠泥主要成分如表1,其化學(xué)組分經(jīng)常會(huì )隨著(zhù)一些因素發(fā)生變化,這些因素包括工廠(chǎng)中物料循環(huán)的封閉程度、制漿的原料和工藝等。

           本文統計三廠(chǎng)(廣西金桂漿紙業(yè)有限公司、金隆漿紙業(yè)(江蘇)有限公司、斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司)的綠泥處理方法都是送動(dòng)力鍋爐混煤摻燒。


           1  原因分析

           三廠(chǎng)綠液固體懸浮物含量差異大,原因有:

           (1)濃黑液熱值:在600?℃溫度下灼燒測出來(lái)的濃黑液有機物含量只有40%,而金桂和北海SE為52%和53%。金隆漿的濃黑液熱值只有11,119?kJ/kg.ds,相對于金桂和北海SE要低很多。

           (2)溜槽高度(距爐底中心線(xiàn)):金桂為90?mm,金隆和北海SE都是125?mm。溜槽高度決定熔融物在爐膛底部的停留時(shí)間和反應時(shí)間,并可以保證碳床的溫度。近幾年堿爐設計廠(chǎng)商都將溜槽設計高度提高至200?mm,目的是為了保持碳床的溫度,降低綠液固體懸浮物含量,減少綠泥的產(chǎn)生。因化機漿堿爐無(wú)硫酸鹽且不添加芒硝,故墊層中只有氧化反應無(wú)還原反應,不會(huì )形成小山丘,整個(gè)墊層基本是平的。

           (3)燃燒工況:金隆漿的配風(fēng)偏大,根據化機漿黑液元素分析(C、H、O、N、S)計算,合理的配風(fēng)應在3000~3500?m3/tds,而金隆漿的配風(fēng)比達到4000?m3/tds,配風(fēng)大帶走熱量多,造成爐膛溫度偏低,金隆漿爐膛平均溫度只有530?℃。

           (4)爐襯:2020年5月金隆漿修復爐襯后,綠液固體懸浮物含量降低明顯。
     

     
     
     

           2  綠泥的處理

           3.1焚燒
           
           金隆漿的綠泥和白泥混合過(guò)濾,干度達到65%以上,呈粉狀。金桂與北海SE是單獨過(guò)濾,干度只有45%以上,呈黏糊狀,須與煤充分混合后才能焚燒,否則易造成輸煤系統堵料。

           3.2填埋

           大部分制漿造紙廠(chǎng)都是填埋處理,在固定的區域挖坑,鋪上防滲透膜,結束后還要在上部覆蓋防滲透膜。

           3.3水泥添加物

           海南金海漿廠(chǎng)委托水泥廠(chǎng)處理,綠泥經(jīng)水洗烘干后按一定的比例添加到水泥中。

           3.4制作水泥磚

           廣西金桂2015年使用綠泥制作水泥磚,但因無(wú)法徹底解決綠泥可溶性鹽造成的泛霜問(wèn)題,只能內部消耗。

           3  結論

           綜上所述,綠泥減量化可采取以下措施:

           4.1提高濃黑液濃度:因化機漿黑液細小纖維含量高(固體懸浮物:300~2000?mg/kg),濃黑液濃度受限于此,超過(guò)70%濃度無(wú)法霧化。降低細小纖維含量(如增加多級污水壓力篩或利用淺層氣浮去除細小纖維等),減少蒸發(fā)效罐纖維掛壁堵塞情況,減少停機時(shí)間,提高濃黑液濃度,提高堿爐熱效率,提高產(chǎn)汽比,這是未來(lái)化機漿發(fā)展的方向。

           4.2提高溜槽高度:提高溜槽高度至200?mm,保證停留時(shí)間和碳床的溫度。

           4.3合理的配風(fēng),控制爐溫:金隆漿應根據理論計算,并借鑒其他化機漿廠(chǎng)的經(jīng)驗,降低配風(fēng)比,控制爐溫在700~850?℃的范圍。

           4.4爐襯的修復:從金隆的案例可知道,修復爐襯后綠液固體懸浮物含量降低明顯。爐襯壽命一般在三年時(shí)間左右,應及時(shí)修復,保證碳床溫度。

           金桂未來(lái)可從兩個(gè)方面著(zhù)手改進(jìn),降低綠液固體懸浮物,降低綠泥量:一是提高溜槽高度;二是盡快修復爐襯(開(kāi)機至今尚未修復過(guò),爐襯已全部脫落);金隆改進(jìn)方向:一是不影響燃燒的前提下盡可能提高濃黑液濃度(濃黑液65%~67%濃度流動(dòng)性仍很好);二是降低配風(fēng)比并重新分配一二次風(fēng)的風(fēng)量。



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